RTFM Team Auto Quarts de finale 2

Le match qui nous couta la qualification Européenne d’un point, malgré la stratégie peut fairplay de RTFM…

Match Team Auto VS RCR

Team Auto vs PLASTIVOR !!!!

Nous avons fais notre 5 eme match tout à l’heure contre la meilleure équipe du tournoi.

J’ai nommé l’équipe PLASTIVORE !

Une équipe belge incroyable avec deux robots de fou !

Nous avons perdu 49 – 21 !

Mais nous avons fais le meilleur score que aucunes équipes n’as fait contre PLASTIVORE !

On as eu un problème avec la balise car elle ne tournait pas… En effet dans la précipitation on a oublié de rebrancher un connecteur… Et sa c’est parce qu’on nous as prevenu 2 minutes avant qu’on jouait…

Bref on va peut-être passé 4eme si tout va bien !

Pour l’instant nous sommes 5 eme en opencoupe et 3eme en Coupe Suisse :

Donc qualifié pour l’instant ! ;)

On verra sa plus tard je vous tiens au jus !

Gix

 

Résultats du 1er et 2eme tour de vendredi soir !

Salut tout le monde !

Hier soir on eu lieu les deux premiers tours de qualifications !

Nous avons perdu le premier match contre L’EMBA (Ecole des Métiers Base Aérienne ( de Sion)) qui possèdent un robot avec beaucoup de gros mouvements et qui surtout joue sur la table avec 2 robots !

Nous avons perdu ce match 16 à 18. Ce fût donc un match serré et très intéressant pour nous !

Après ce match nous sommes descendu à notre stand pour ABSOLUMENT « recadrer » cette balise de détection.

Le deuxième match fût synonyme de première victoire pour notre cher robot Gob’Tout ! Nous avons gobé un totale de 22 point contre 11 pour l’autre équipe qui était l’école d’ingénieurs de Fribourg (RTFM) !

Nous sommes actuellement en 5e position ! Voici le règlement ci-dessous :

Résultats de la première journée.
1. 72 pts RCR
2. 68 pts Montefiore
3. 51 pts EMBA
4. 45 pts Piranhas
5. 40 pts TeamAuto
6. 36 pts RTFM
7. 22 pts Cubot
8. 20 pts CRH
9. 16 pts CVRA
10. 10 pts ITSY 2000
11. 4 pts E-Robot
12. 2 pts MEcatronique Insat

Venez nombreux nous supporter au festival de robotique à l’EPFL aujourd’hui même !!!!

Gix

GOB TOUT EST HOMOLOGUE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

HEY OUI !!!!!!! CA C’EST FAIT ! DE MANIERE PEU GLORIEUSE, CERTES, MAIS C’EST FAIT !!!!!!!

Premier essai d’homologation dynamique…

Notre premier essai d’homologation dynamique (c’est à dire en mouvement sur la table…) a échoué.

L’essai dynamique consiste à gagner un match seul contre un adversaire inexistant. Ce premier point fut brillamment réussi par notre équipe.

Le deuxième point de l’essai dynamique c’est l’évitement. En effet notre système d’évitement n’est pas très au point. Son principe pourtant très simple nous cause certains problèmes.

Le principe de la balise :

C’est un miroir tournant sur un moteur. Le miroir possède deux roues codeuses qui permettent de savoir l’emplacement de notre adversaire. Cependant, le capteur et l’automate recoivent le signal mais le robot continue sa route et lors de l’homologation il s’est écraser contre le robot de « test » adverse.

On travaille dur pour régler ce problème même si on commence à en avoir marre puisqu’on as quand même passé une bonne partie de la nuit sur ce système de détéction.

Bref il nous reste 35 minutes pour cette homologation…

Je vous laisse ! Le temps presse !

Gix

Homologation statique réussie !!!

Il est 14h50, notre robot a passé le test ! Ouf =P

 

Les premiers points !

Et oui il est 22h32 et le TeamAuto est toujours au taquet ! Pour améliorer notre cher amis Gob’Tout !

 

Test Balises !

Aujourd’hui, jours de vacances, après une rude bataille pour trouver un couple de balises fonctionnelles nous revenons sur l’idée du premier prototype ^^’ Mais cette fois ci avec une construction de toute beauté ! Et netememt plus compacte. Mais quelques petits soucis de capteurs persistent…  Plus tard d’autres nouvelles ! =P

Balise

 

Ca avance gentiment… mais sûrement !

Bonjour tout le monde !

On vous avais promis un article par semaine, et ça n’a pas été le cas ! On est assez occupé ces dernier temps avec un autre projet en parallèle (On ne citera pas le nom… –’)

C’est pourquoi aujourd’hui je vais vous montrer l’avancée des travaux sur notre cher robot « GobTout » !

Voici une image pour illustrer un peu ce qui a été fais de concret :

Notre système de déplacement est bientôt opérationnel et notre technique sera très bientôt efficace comme jamais :D

Pour la team méca G²

Gix